9月13日,广东威力电器有限公司公布八个月财报数据,公司总营收同比预增25%,按此增速,今年总营收将超过40亿元。其中,公司微波炉事业部对营收的贡献最大,增速超过了30%。微波炉事业部业绩快速增长,得益于公司加大了海外市场的开拓力度,更有赖于对生产车间的数字化智能化升级改造。
据了解,截至目前,阜沙镇已推动21家企业进行了数字化智能化改造,占全年目标的84%。
“打螺丝”工种被数字化设备取代
易江帆是广东威力电器有限公司(以下简称“威力电器”)微波炉事业部工艺工程师,记者在微波炉生产车间采访时,他正通过产线电脑屏幕,查看机器人工作时的主要参数。一条微波炉数字化产线安置有两台机器人,一台负责“打螺丝”,将元器件固定于微波炉底板,另一台负责“打螺丝”质量的检测。执行自动“打螺丝”工序时,机器人先拍摄一张螺孔位置的电子照片,而后经图像识别系统,判定螺孔的位置,如果合乎标准,会将螺丝准确无误打进去,倘若有偏差,就会自动退回,不影响整条产线效率。

“以前,‘打螺丝’这一简单的工序,需大量人工值守才能完成,关键是有些工人手劲大,拧得过紧,有些工人手劲小,拧得松,无法统一标准。上了数字化智能化‘打螺丝’系统后,工人的工作被机器人取代,通过屏幕调整参数即可,生产效率也大幅提高了。”易江帆说,他现在只跟电脑打交道,一个人能同时照看多条产线,管理几十台机器人。
产线效率提高 用工成本下降
威力电器微波炉事业部有两个生产车间,考虑到每个国家执行的质量标准不同,一个厂生产外销产品,一个厂生产内销产品。共同的特点是,两个车间目前已实现数字化、智能化全覆盖。“数字化升级改造是去年12月开始的,在阜沙镇政府部门的统一组织下,我们先出去到数字化工厂调研学习,回到公司后,首先建立了一条数字化样板线,取得成功后,才复制推广,覆盖两个车间。”威力电器微波炉事业部制造副总经理陈小平说,数字化车间的好处很多,以前需要人工统计和流转物料库存、装配进度等多个数据,效率不高且难以形成数据积累,现在只要看看流水线上的数字化显示屏,或翻看一下手机,就一目了然了。如果有客户发现微波炉存在质量问题,公司可快速追根溯源,知道是哪一天,哪条生产线,哪个流程出了问题,发现问题,可立即纠错。

威力电器微波炉事业部运营中心有关负责人说,公司投入2230万元,对微波炉事业部生产车间进行数字化改造后,两个车间的生产效率至少提高了10%,同时减少了15%的用工成本。
阜沙已推动21家企业数字化升级改造
近年来,中山深入实施新型工业化,提高全要素生产率,不断塑造发展新动能新优势,安排50亿元财政资金推动工业企业开展设备更新和数字化智能化改造。对此,阜沙镇高度重视,安排专人走访企业,宣讲市里的支持政策,引导和推动企业进行数字化智能化改造,带企业负责人考察市内外数字化智能化标杆示范企业,帮助企业进行数字化诊断评测,定期走访服务有意开展数字化改造的企业,协调解决企业在转型过程中遇到的问题,助力企业加快数字化智能化转型。
今年年初,阜沙镇召开高质量发展大会,确定年底前推动25家企业开展数字化改造。“截至8月底,阜沙镇共推动21家企业开展了数字化改造,完成全年目标任务的84%;推动兴达、兆力等2家企业,完成市“百企攻坚”任务,数字化水平达三级以上。”阜沙镇经济发展和科技统计局局长梁锦康接受记者采访时说。
编辑 卢兴江 二审 张房耿 三审 林志强